起皺對潔凈服過濾效率的影響
潔凈服是維持潔凈室空氣潔凈度動態(tài)達標的關健要素,它的作用是阻隔人體產(chǎn)生的塵埃散發(fā)到潔凈室環(huán)境中。同時,潔凈服織物中所加入的導體纖維又可消除人體產(chǎn)生的靜電,避免靜電放電及靜電吸塵對產(chǎn)品的傷害,目前,國內(nèi)潔凈服所用的導電纖維大都是尼龍基導電纖維,即將導電碳粉分散在尼龍中,通過復合紡絲工藝加工成導電纖維,而潔凈服中除導電纖維外,其余都是普通的滌綸纖維。由于尼龍導電纖維的沸水收縮率比滌綸纖維高5%左右,因此,一件嶄新的潔凈服經(jīng)過一次洗滌、烘干后、馬上就起皺了,外觀象“泡泡紗”一樣。我們在很多工廠都看到工人穿著起皺的潔凈服在工作。
那么,潔凈服起皺后除了外觀難看以后,對功能有哪些影響呢?從理論上分析,潔凈服起皺后可能會有兩種**影響:
:服裝起皺后表面凹凸不平,容易產(chǎn)生“掛灰”現(xiàn)象。
**:服裝起皺是由于纖維產(chǎn)生不均勻收縮造成的。由于導電纖維收縮比例大,而且導電纖維單根直徑是普通滌綸的2~3倍,因此收縮的牽制力很大,造成了周圍滌綸纖維拱起,由此所產(chǎn)生的縫隙會使服裝的過濾效果降低。
為了證實上述推理,我們分別選擇了一種易起皺面料及一種不起皺面料,按GB/T24249-2009《防靜電潔凈織物》中的過濾效率測試方法進行了對比試驗。樣品的基本參數(shù)見表1。
表1樣品基本參數(shù)表 |
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編號 |
織物結(jié)構 |
經(jīng)緯密度 |
導電纖維 |
導電纖維間距 |
經(jīng)、緯線滌綸 |
A |
2/1斜紋 |
60*33根/cm |
20D/3F尼龍基 |
5mm*5mm格 |
100D/48F |
B |
2/1斜紋 |
67*36根/cm |
20D/4F滌綸基 |
5mm*5mm格 |
100D/48F |
將樣品裁剪成40cm*40cm大小,共8塊,編號為A1~A4,B1~B4。A1~A2,B1~B2為原始樣,A3~A4,B3~B4為洗滌樣。將4塊洗滌樣按GB/T8629的4A程序進行一次清洗,烘干取出后即可見A3~A4表面已經(jīng)起皺,B3~B4表面平整。

樣品準備完畢后即按照GB/T24249-2009《防靜電潔凈織物》附錄D的規(guī)定,對原始樣和洗滌樣作空氣粒子過濾率比對實驗。試驗結(jié)果見表2。
表2空氣粒子過濾效率測試結(jié)果對照表 |
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原始A |
洗滌樣A |
原始樣B |
洗滌樣B |
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過濾 |
A1 |
A2 |
A1 |
A2 |
A1 |
A2 |
A1 |
A2 |
0.5μm(%) |
8.54 |
9.69 |
3.69 |
3.76 |
23.78 |
22.46 |
29.01 |
22.23 |
平均值:9.12 |
平均值:3.73 |
平均值:23.12 |
平均值:25.62 |
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1.0μm(%) |
25.28 |
24.82 |
19.68 |
19.74 |
33.26 |
34.38 |
43.37 |
42.60 |
平均值:25.05 |
平均值:19.71 |
平均值:33.82 |
平均值:42.99 |
試驗結(jié)果表明,織物起皺后對空氣粒子的過濾效率會明顯降低,特別是對0.5μm的粒子,過濾效率降低幅度超過了50%。試驗結(jié)果證實了理論分析。因此,必須十分重視和認真對待潔凈服起皺問題。同時我們也注意到不起皺面料經(jīng)一次洗滌后,過濾效率反而提高,其原因是經(jīng)過洗滌后纖維蓬松填補了紗線與紗線之間的織造蓬隙。解決潔凈服起皺的根本方法是從源頭上解決問題,即在織造過程中選用滌綸基導電纖維。